যখন আপনি সবেমাত্র মেশিনযুক্ত প্লাস্টিকের অংশগুলির একটি বাক্স খুলবেন এবং প্রোফাইলের পাশে ধারালো প্রান্ত বা স্ট্রিংযুক্ত চিপগুলি অনুভব করবেন, আপনি ইতিমধ্যে জানেন যে পরবর্তী কী ঘটেঅতিরিক্ত পরিশ্রম, বিলম্বিত ডেলিভারি এবং অসন্তুষ্ট গ্রাহক.
আমরা গত বছর এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম যখন আমরা উৎপাদন করছিলাম10,000+ POM এবং ABS হাউজিংঅটোমেশন ক্লায়েন্টের জন্য।১৮% অংশের জন্য ম্যানুয়ালি ট্রিমিং প্রয়োজন, যার ফলে আমাদের অতিরিক্ত ২ জন অপারেটর খরচ হয়েছে এবং ৩৬ ঘণ্টার পুনর্নির্মাণের সময় যোগ হয়েছে।
টুলিং, ফিড, এবং শীতল কৌশল অপ্টিমাইজ করার পর, আমরা Burr হার হ্রাস২% এর নিচেএবং বেশিরভাগ অর্ডারের জন্য সেকেন্ডারি ডি-বার্নিং সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে।
এই গাইডে, আমি শেয়ার করবপ্রকৃত কারখানার ফিক্স, পরিমাপ ফলাফল, এবং প্রমাণিত সেটিংসসিএনসি মেশিনযুক্ত প্লাস্টিকের উপাদানগুলোতে ছাঁটা ছাঁটা দূর করতে সাহায্য করবে।
ধাতুর বিপরীতে, প্লাস্টিক পরিষ্কারভাবে কাটা হয় না।
তারা সাধারণতঃ
বিকৃত
গলে যাওয়া
প্রসারিত
অথবা কাটা চলাকালীন স্প্রে
এর ফলে সৃষ্টি হয়:
পালকের প্রান্ত
স্ট্রিং বুরস
গলিত ঠোঁট
মাইক্রো ফ্ল্যাশ
| কারণ | কী ঘটছে | প্রকৃত প্রভাব |
|---|---|---|
| ক্লান্তিকর সরঞ্জাম | ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পরিবর্তে পদার্থের অশ্রু | ভারী বোরস |
| উচ্চ স্পিন্ডল তাপ | প্লাস্টিক গলে যায় | গামুকের প্রান্ত |
| ভুল চিপ লোড | প্রসারিত করা | দীর্ঘ স্ট্রিং |
| খারাপ চিপ ইভাকুয়েশন | চিপস পুনরায় কাটা | পৃষ্ঠের ক্ষতি |
| ভুল টুল জ্যামিতি | ঠেলে দিচ্ছে না | এজ ফ্ল্যাশ |
৮০% বুর সমস্যা টুলিং + তাপ থেকে আসে, পোস্ট-প্রসেসিংয়ের ভুল নয়।
এই একক পরিবর্তন আমাদেরসবচেয়ে বড় উন্নতি.
| সরঞ্জামের ধরন | ফলাফল |
|---|---|
| ১-ফ্লুট ও-ফ্লুট এন্ড মিল | ⭐ সেরা চিপ ইভাকুয়েশন |
| পোলিশ কার্বাইড | কম ঘর্ষণ |
| ৩৫° ঊর্ধ্বতন ৪৫° | পরিষ্কার কাটা |
| ডিএলসি লেপ | গলন হ্রাস করে |
| সরঞ্জাম | বুর রেট |
|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড ৪-ফ্লুট | ২২% |
| ২-ফ্লুট অ্যালুমিনিয়াম | ১০% |
| ১-ফ্লুট ও-ফ্লুট | 2.৩% |
সুপারিশঃপ্লাস্টিকের জন্য সর্বদা একক-ফ্লুট বা ও-ফ্লুট কাটার ব্যবহার করুন।
বেশিরভাগ অপারেটর ভুল করেই ফিডিং ধীর করে দেয়।
ধীর খাওয়ানো = আরো ঘষা = আরো গলনা = আরো burrs
| উপাদান | RPM | খাওয়ানো | চিপ লোড |
|---|---|---|---|
| এবিএস | ১৬,২০ কি. | ২৫০০-৩৫০০ মিমি/মিনিট | 0.১২ ০.১৮ মিমি |
| পিওএম | ১৪১৮ কিলো | ২২০০ ₹৩০০০ | 0.১০ ০।15 |
| নাইলন | ১২ ¢ ১৬ কি. | ১৮০০ ₹২৬০০ | 0.১০ ০।14 |
আমরা যে নিয়ম অনুসরণ করি:
উচ্চতর ফিড + ধারালো টুল + হালকা DOC = পরিষ্কার কাটা
টিউনিংয়ের পর, আমাদের পৃষ্ঠের সমাপ্তি উন্নত হয়েছেRa 3.2 → Ra 1.1 μm.
প্লাস্টিকের চিপগুলি সহজেই সরঞ্জামটিতে আটকে যায়।
✔ বায়ু বিস্ফোরণ (সবচেয়ে কার্যকর)
✔ কুয়াশা শীতল করা
✔ ভ্যাকুয়াম এক্সট্রাকশন
∙ জলপ্রপাতের কারণে শীতল হওয়া থেকে বিরত থাকুন (কিছু প্লাস্টিক ফোলা হতে পারে)
বায়ু বিস্ফোরণের আগেঃ
গলিত প্রান্ত
চিপ পুনরায় কাটা চিহ্ন
০.৬ এমপিএ বায়ু যোগ করার পরঃ
৭০% হ্রাস
সরঞ্জামের দীর্ঘায়ু (x1.8)
সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রস্থান প্রান্ত।
শুধুমাত্র ক্লাইম্ব ফ্রিজিং
0.2 মিমি ফিনিস পাস যোগ করুন
চূড়ান্ত কাটা গভীরতা হ্রাস
র্যাম্প এন্ট্রি ব্যবহার করুন (ডুবানো নয়)
স্প্রিং পাস যোগ করুন
এই পরিবর্তনগুলি আমাদেরকোণার বার ত্রুটি 15% → 1.5% থেকে.
| উপসর্গ | সম্ভাব্য কারণ | তাৎক্ষণিক সমাধান |
|---|---|---|
| স্ট্রিং বুরস | কম খাওয়ানো | চিপ লোড বৃদ্ধি |
| গলিত প্রান্ত | তাপ | বায়ু বিস্ফোরণ + ধারালো সরঞ্জাম |
| কোণার ফ্ল্যাশ | ভারী ডিওসি | ফিনিস পাস |
| ধূসর পৃষ্ঠ | মোটা কাটার | সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন |
| পুনর্নির্মাণ চিপ | দুর্বল বাস্তুচ্যুতি | ভ্যাকুয়াম/বায়ু |
অনেক ক্রেতা জিজ্ঞাসা করে:
আমরা কি শুধু ম্যানুয়ালি ডিবোর করব?
আমরা এটি একটি প্রকল্পের জন্য গণনা করেছি:
| পদ্ধতি | প্রতি ১০ হাজার পিসির খরচ |
|---|---|
| ম্যানুয়াল ট্রিমিং | $680 শ্রম |
| ফ্লেম পোলিশ | ৪২০ ডলার |
| ক্রায়োজেনিক | ৯০০ ডলার |
| প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজেশান | $0 চলমান |
মেশিনিং অপ্টিমাইজেশান সবসময়ই দীর্ঘমেয়াদে জয়লাভ করে।